2005-12-15來源:招商平臺瀏覽量:
天然氣是不銹鋼冶煉軋制的重要燃料,由于國內(nèi)市場資源緊張,今年寶鋼不銹鋼分公司天然氣采購量比原計劃減少四分之一。為確保正常生產(chǎn),不銹鋼分公司向各生產(chǎn)廠分解了降低天然氣消耗的目標(biāo)值,通過強(qiáng)化對現(xiàn)場的節(jié)
天然氣是不銹鋼冶煉軋制的重要燃料,由于國內(nèi)市場資源緊張,今年寶鋼不銹鋼分公司天然氣采購量比原計劃減少四分之一。為確保正常生產(chǎn),不銹鋼分公司向各生產(chǎn)廠分解了降低天然氣消耗的目標(biāo)值,通過強(qiáng)化對現(xiàn)場的節(jié)能監(jiān)管,開展一系列“短、平、快”工藝攻關(guān),各生產(chǎn)廠天然氣消耗均大幅度下降,煉鋼廠噸鋼天然氣消耗從去年月平均22.2立方米下降到目前的14.4立方米,熱軋廠從去年月平均47.6立方米下降到目前的42.9立方米。{TodayHot}
寶鋼不銹鋼分公司能源管理部門精心制訂了《能源工作目標(biāo)展開書》,在與國內(nèi)外同行天然氣消耗先進(jìn)指標(biāo)對標(biāo)的基礎(chǔ)上,通過細(xì)化分解,對煉鐵、煉鋼、熱軋等各個生產(chǎn)廠下達(dá)了年內(nèi)降低天然氣消耗的目標(biāo)值,包括靠前目標(biāo)值和第二目標(biāo)值。圍繞早日實(shí)現(xiàn)目標(biāo)值,各生產(chǎn)廠認(rèn)真開展了可行性分析,制訂了周密的推進(jìn)計劃。煉鋼廠對40個天然氣使用點(diǎn)進(jìn)行了全面的調(diào)研,包括各使用點(diǎn)的設(shè)備運(yùn)行狀況、工藝參數(shù)控制、計量現(xiàn)狀等。通過大量的數(shù)據(jù)積累和數(shù)理統(tǒng)計分析,煉鋼廠摸清了各個使用點(diǎn)的天然氣消耗情況以及與國內(nèi)外同行先進(jìn)水平的差距,從中找出了設(shè)備故障較多、烘烤計劃欠合理、連鑄切割系統(tǒng)設(shè)計存在缺陷等8個有待改進(jìn)的問題。熱軋廠把優(yōu)化不銹鋼和碳鋼烘烤工藝作為主攻方向,通過推進(jìn)板坯熱裝熱送、減少加熱爐爐體熱量損失等措施,降低天然氣消耗。
針對天然氣使用點(diǎn)多、面廣的特點(diǎn),不銹鋼分公司各生產(chǎn)廠都加強(qiáng)了現(xiàn)場節(jié)能監(jiān)管的力度,通過制訂《降低天然氣消耗的管理考核辦法》,對作業(yè)區(qū)域加強(qiáng)巡檢,開展節(jié)能合理化建議征集,及時對節(jié)能薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行整改。連鑄火焰切割系統(tǒng)是煉鋼廠的用氣大戶。在澆注板坯時,每臺切割機(jī)的4把切割槍必須是開著的,但在澆注過程中,真正利用的只有兩把槍,另兩把槍只在切割試樣時才用。檢查組在巡檢時發(fā)現(xiàn)了這個問題,一些操作工也提出了相應(yīng)的整改建議{HotTag}。煉鋼廠馬上組織力量對切割機(jī)的氣體閥門控制系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn),使正常生產(chǎn)狀態(tài)下只需打開兩把切割槍,大幅度降低了天然氣和氧氣的消耗量。
圍繞降低噸鋼天然氣成本,實(shí)現(xiàn)天然氣消耗靠前目標(biāo)值和第二目標(biāo)值,各生產(chǎn)廠在開展專家會診和合理化建議活動的基礎(chǔ)上,成功開展了一系列“短、平、快”技術(shù)攻關(guān),取得了投資省、見效快、降耗顯著的效果。煉鐵廠通過改進(jìn)出鐵溝烘烤裝置,優(yōu)化烘烤工藝,使高爐出鐵溝烘烤時,日天然氣消耗量從7300立方米減少到4800立方米,每月可節(jié)約7萬立方米天然氣。熱軋廠持續(xù)優(yōu)化加熱工藝,減少爐體散熱損失,同時全面推進(jìn)板坯熱裝熱送,使板坯熱裝熱送率達(dá)到50%,大幅降低了加熱爐天然氣消耗。煉鋼廠在較短時間內(nèi)完成了“連鑄火焰切割機(jī)增加自動點(diǎn)火裝置”、“**能烘烤技術(shù)的應(yīng)用”等6項節(jié)能攻關(guān)項目。過去,連鑄機(jī)火焰切割槍在待切割時無法自動關(guān)閉,天然氣消耗很大。煉鋼廠對兩臺碳鋼連鑄機(jī)火焰切割槍的點(diǎn)火裝置進(jìn)行了改造,增加了自動點(diǎn)火裝置,可節(jié)約天然氣40%以上,并形成了一項專利。目前,煉鋼廠在實(shí)現(xiàn)天然氣消耗靠前目標(biāo)值的基礎(chǔ)上,正進(jìn)一步優(yōu)化工藝,爭取早日達(dá)到第二目標(biāo)值,使天然氣消耗達(dá)到國內(nèi)鋼廠先進(jìn)水平。